外圆磨床价格磨出的面满是拉伤

外圆磨床出现振动波纹的原因及解决措施
摘要:从磨削工件表面产生振动波纹故障入手,运用设备诊断技术法分析导致故障产生的原因,并结合公司M1432A外圆磨床的运动状况查找其故障源,从而采取有效措施,并对其进行动态检测,起到消除其有害振动的作用,恢复设备精度及传动性能。
关键词:振动,波纹,原因,解决措施
前言:公司M1432A外圆磨床磨削工件时,因工件外圆表面出现振动波纹,达不到精度要求和装配要求,此问题尚未得到解决。通过学习振动检测,开阔思路和分析,运用设备诊断技术和方法,对此问题进行分析,找到了引起原因所在,并将其一一列出。
外圆磨床出现振动波纹的原因如下:
电机运行产生的振动。
可能引起异常振动的典型问题有4种:
(1)转子弯曲。
(2)转子偏心。
(3)电机地脚螺栓出现松动及基础底板振动。
(4)电机风扇罩螺栓松动。
2.皮带轮方面产生的振动,有4种因素:
(1)皮带轮孔与电机轴配合失效引起的振动。
(2)皮带轮偏心引起的振动。
(3)主动轮和从动轮不对中引起的振动。
(4)皮带轮槽破碎引起的振动。
3.传动皮带引起的振动:
(1)皮带破损,断裂引起的振动。
(2)皮带松弛张力不等引起的振动。
(3)不匹配的皮带或负载过大引起的振动。
4.砂轮转子系统引起的振动。
产生振动的主要因素是转子的不平衡和转子轴弯曲。
5.滑动轴承方面引起的振动:
(1)轴与轴瓦间隙过大引起的振动能使轴在轴承中心位置变化,产生不对中,相当小的不平衡不对中造成机构松动或摆动。
(2)轴承负载不当或润滑有问题引起的振动。
(3)滑动轴承座松动引起的振动。
(4)油膜振荡引起的振动。
二.解决措施
针对以上几点原因,对非正常的有害振动,特别是当振动过大时会导致机器的故障和机器磨损恶化。因此对M1432A外圆磨床加工表面产生振动波纹,通过设备诊断技术分析,对以上原因做出解决。
(一).电动机运行方面产生的振动
首先是对转子本身的精度及保持性的检查。通过动平衡机对转子轴进行平衡精度检测,使其达到规定的要求,同时对电动机地脚螺旋及电动机风扇罩的紧固螺钉检查紧固。
(二).皮带轮方面产生的振动
认真检查皮带轮孔和轴的配合关系是否满足要求,主动轮与从动轮的轴心线保持平行使其倾斜角不超过1°。对轮糟破碎的务必更换,以保证运行平稳性。
(三).传动皮带引起的振动
对破损断裂的皮带必须更换,传动带断面在轮中有正确的位置,断面略高出带轮的轮缘,高出太多会减少接触面积,降低传动效率,如果陷入太深会使传动带底面与轮槽接触,失去传动摩擦力,同时皮带松弛,张紧力不够则需要调整皮带的松紧以两带轮中间用大拇指能按15mm左右即可。
(四).砂轮传动系统引起的振动。
针对轮子系统引起的振动要认真分析转子的精度,转子是否弯曲及其是否有裂纹,转子上的连接是否可靠,同时对转子进行动平衡,恢复转子的动态特性和转子的配合性质和精度要求。
(五).滑动轴承方面引起的振动
由于轴颈与轴瓦长期使用磨损,间隙过大,使轴在轴瓦中位置变化产生不平衡,不对中造成机构松动或摆动等,使M1432A外圆加工表面产生振动波纹,因此将此原因作为重点对其进行修复。
1.砂轮主轴的修复
机床拆开后发现主轴因长期使用而造成细线状的磨损,因此对主轴需修磨加以解决。
二轴径用修磨的方法进行修复磨掉磨损的痕迹且使表面粗糙度达到Ra=0.025μm,为了保证1:5的锥面与修磨后的轴颈同轴度精度要求,对1:5锥度也应修磨,而且消除磨损痕迹。同样为了保证主轴后轴肩端面对颈的垂直度要求,对轴肩端面进行修磨。
轴瓦的修复
仔细检查拆下的轴瓦,如果表面光亮,只是因主轴摩擦产生的细丝线痕迹,则可修复使用,否则需要更换。因对主轴已经修复,主轴轴径的外圆肯定比标准尺寸小,因此必须对轴瓦进行修复。使接触面积大于或等于80%。
(1).珩磨轴瓦
把珩磨轴装夹在车床上,轴瓦合在旋转的珩磨轴外圆上,用手掀着,并向两端作轴向移动,待轴瓦表面的摩擦痕迹全部消除即可,珩磨时不断用煤油冲洗。轴瓦表面经珩磨后的表面粗糙度达到Ra=0.2μm左右,与主轴轴颈表面着色检查接触率达到80%算合格。如果轴瓦内表面有丝状磨损痕迹,则应预先用刮刀浅刮修去,然后进行珩磨。
主轴与轴瓦的装配:
将修磨后的主轴,轴瓦和球面螺钉仔细清洗。磨头体壳内的储油部分情况干洗,涂上H52—3白色或淡黄色防腐漆(也称烘漆)。
(1)先将6个球头螺钉旋入6个螺孔,要做好各自的编号。6个螺钉的球头不能高出孔表面。
(2)将主轴入体壳孔,再将6块轴瓦按球头螺钉的编号放入各自的位置,同时使主轴旋转方向与轴瓦的箭头方向一致。
(3)装配主轴时须使用定心套,将两个定心套套上主轴,并装进壳体内,然后用6个球头螺钉将6块轴瓦轻轻贴上主轴轴颈。先将其中两块轴瓦用球头螺钉固定好,同时也将与轴瓦相配合的球头螺钉紧固,这时定心套应转动自如。
(4)抽出定心套调整另一块轴瓦,保证主轴轴承间隙在0.mm之间。最后将球头螺钉与轴瓦都固定好,这时再将定心套伸入砂轮架体壳内可进出自如,转动轻松,说明主轴轴线和体壳孔的轴心线同轴。
(5)将各部件装配好后,再用木锤敲击主轴,力量以装拆砂轮时敲打螺母的力量相同。向轴瓦的三个方向敲击并再次测量主轴轴瓦的间隙是否在0.mm之间,如果超差,则需要重新调整。再敲击再测量,直至合格。
将全部件装配好后,需要用煤油和锭子油个50%作为润滑。运行2小时后,其温度不应超过室温18°。同时加工工件表面没有出现振动波纹。使M1432A外圆磨床的这一故障得到有效的处理。
三. 结论:
通过对M4132A外圆磨床出现振动波纹的原因的分析以及所采取的措施和修复工艺,使设备的各项精度得到恢复,保证加工精度的要求。因此,在以后修理同类设备时,遇到类似的情况以及影响加工工件的精度,可采用此修复工艺,确保设备修理的快速简捷。
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在外圆磨床或端面外圆磨床上磨出内凹端面的几种情况及原因浅析
零​件​磨​削​后​的​端​面​有​时​会​有​凹​凸​方​面​的​要​求​,​要​求​允​许​适​量​内​凹​而​不​允​许​内​凸​的​情​况​较​多​,​而​加​工​中​经​常​出​现​的​是​内​凸​。​有​必​要​对​磨​削​端​面​如​何​产​生​内​凹​进​行​研​究​。​为​此​,​根​据​经​验​,​对​在​外​圆​磨​床​或​端​面​外​圆​磨​床​上​磨​端​面​会​出​现​内​凹​的​几​种​情​况​进​行​介​绍​并​简​单​分​析​其​原​因​。
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与主轴和头架主轴的间隙有很大的关系。
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